最新化工厂仪表工作总结(汇总9篇)
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化工厂仪表工作总结篇一
20xx年是分公司腾飞的一年,在平凡岗位上工作的我同样感受到了深深的激励与鞭策,回首过去的一年,从南双结构调整项目鲁南项目部到中能二期djg项目部再到中能三期djg项目部,内心感慨万千,下面对我在20xx年工作做如下总结,以鞭策自己不断进步与成长。
首先对年初在南项目部的工作进行回顾与总结,南项目部是我参加工作后的第一个项目,在项目部工程部担任电气仪表专业技术人员,年初正是南项目部合成装置进行系统试车的紧张阶段,因合成装置控制连锁系统复杂,智能仪表众多,因此电气仪表专业在系统试车中的任务异常繁重,这对刚参加工作未满一年的我来说,是一个严峻的考验。
仪表系统回路调试及联锁调试是仪表施工中的重点,也是难点,因此,为充分理解和掌握仪表系统调试方法,我在工作之余,虚心向现场每一位师傅学习仪表安装调试方法及注意事项,并积极动手参与仪表工程施工的安装调试,取得了很好的效果,为圆满完成合成装置仪表技术工作任务打下了基础。南合成装置由合成气压缩机系统、氨气压缩机系统、氨合成压缩机系统、氨合成、冷冻站系统及氢回收系统等系统组成,各系统之间控制连锁点众多且原理复杂,这对仪表接线调试工作提出了极高的要求,整个合成装置控制系统分为西门子itcc合成气机组监控系统、esd氨气机组监控系统和浙大中控dcs集散控制系统,其中压缩机与透平汽轮机组监控系统在整个合成装置控制系统中占有重要的地位,因此我们在系统调试阶段,首先集中精力对itcc及esd 3500监测系统进行调试,3500监测系统主要进行汽轮机组和压缩机组的轴振动和轴位移以及汽轮机转速的监测与控制;另外压缩机组一个特有的现象就是喘振现象,气流在压缩机中来回流动就是喘振,伴随喘振而来的是压缩机振动剧烈上升,类似哮喘病人的巨大异常响声等,如果不能有效控制,会给压缩机造成严重的损伤,喘振工况的发展非常快速,一般在1-2秒内就会发生,因而需要精确的控制算法和快速的控制算法才能实现有效的控制,喘振现象对压缩机组危害极大,严重的甚至造成重大事故,因此在仪表调试阶段,对防喘振调节回路系统的正确检测与精确控制是保证压缩机组正常开车的关键,在鲁化合成装置系统调试阶段,我和现场仪表调试人员积极与业主调试人员配合,对合成气压缩机组及透平汽轮机组的防喘振调节回路系统进行了多次试验并详细做好了试验记录;其次润滑油系统及冷凝器系统各种泵的联锁控制调试是电气仪表调试的另外一个调试重点,润滑油主辅泵、冷凝液主辅泵之间的正确联锁也是压缩机与透平汽轮机组正常运行的关键,因此,在系统调试过程中,我与施工队伍一起对设计院设计的联锁原理图进行分析,深入了解设计意图,特别是润滑油压力高低与润滑油主辅泵启停之间的联锁、冷凝液主辅泵之间的启停联锁是整个压缩机组与透平汽轮机组正常运行的关键,根据鲁化合成装置设计图纸,原润滑油泵及冷凝水泵主辅泵联锁在现场操作柱进行现场控制,为更好的对主辅泵联锁进行实时监测与控制,保证整个机组的安全运行,经与业主仪表专工协商,在仪表控制室增加联锁控制,通过半个月时间的紧张整改与调试,润滑油压控制系统系统、调速控制系统、机组联锁自保系统等均已达到开车所需条件,为鲁化合成装置的成功开车打下了坚实的基础。
二期djg项目是我参加工作后的第二个项目,djg项目仪表工程最大的特点是智能调节阀、开关阀众多,控制室开关量点数多,仪表施工空间小、工期短、工程量大,且汇流排内工艺介质大多为易燃易爆物质,对调节阀与开关阀的性能提出了更高的要求,同时对我们施工单位的调节阀清洗、试压试漏工作也提出了很高的要求,为了更好的完成多达三百多台调节阀的清洗、试压试漏工作,在调节阀安装之前,我们在预制场集中进行调节阀的清洗、试压试漏工作,由于多数调节阀为气开式调节阀,因此给调节阀的清洗脱脂带来了很多困难,经过与施工队技术员协商后决定,采用气泵供仪表气源(气源压力0.4mpa),用hart通讯器施加20ma信号将调节阀开启,在调节阀开启状态下由清洗人员进行清洗;保证工艺管道安装队伍能够及时安装调节阀,加快了施工进度;二期工程还原车间正常开车运行时,汇流排室内温度高达40多摄氏度,极大的影响了三氯氢硅及氢气进料管线流量(热质量流量计)的测量精度,为提高物料流量测量精度,经与业主及监理协商,将热质量流量计的智能表头移位至汇流排外侧墙壁上,将传感专用电缆穿电缆保护管由热质量流量计传感器敷设连接至表头,以避开汇流排室内高温影响;二期还原车间经过一段时间的生产运行后,业主工艺人员发现汽化后的三滤氢硅气体从汽化间连接管道出来进入汇流排室内后温度降低,正常保温措施已无法满足产品正常生产,应业主研究决定三氯氢硅管道增加电伴热,电伴热温度控制方案采用欧姆龙e5cz-r2型智能温度控制器对电伴热带进行控制,在业主每停一台炉子期间,进行相应的管线保温层的拆除及恢复、电伴热带的缠绕、分支管线防爆配电箱的安装、电缆保护管配管、温度控制器安装、尾端接线盒安装、电缆敷设接线及调试,电源取自总防爆配电箱;应业主要求,电伴热带应缠绕于管道上,由于管道温度太高,施工人员作业时严禁将身体任何部位与高温管道接触,在固定伴热带和温度探头时,采取一人用钳子等机械工具固定伴热带,另两人分别位于被伴热管道两端手递手方式用铝胶带缠绕将伴热带固定在管道上的方法。
三期djg项目仪表安装工程主要实物工程量为:霍尼韦尔tps dcs控制系统三套,模拟量点和数量点总计7万多点;玻璃钢槽式电缆桥架一万多米,仪表控制电缆60多万米,管材6多万米,调节阀、流量计、变送器等智能仪表设备台件多达一万多件;三条生产线同时施工,土建、工艺管道、暖通、装饰、电气、仪表等专业超深度交叉施工,第一条生产线8月底土建交付安装,12月底交付业主生产,仪表施工周期非常短、任务量异常繁重。在三期152中央控制室施工中,通过查看仪表桥架布置图发现,根据设计院设计的中央控制室仪表通廊桥架布置图(白图),原设计的仪表通廊桥架(最密处为三层共18趟桥架)空间太小,如按照原设计进行施工,将造成仪表桥架安装及电缆敷设由于空间太小而无法施工,并且由于通廊桥架在吊顶里面,该场所(805)为十万级洁净区域,施工完成后人员将无法进入吊顶里面,给日后各种仪表检修带来极大的困难。根据现场实际情况及与业主商量,将仪表通廊桥架改为钢平台,取消槽式桥架,通过对原设计的玻璃钢槽式桥架安装工程与变更后的仪表钢平台安装工程之间进行造价分析对比,原设计总造价为五百多万元,其中安装造价为九十多万元,变更后总造价为三百多万元,其中安装造价为两百多万元(钢结构型钢材料为乙供材);该变更不仅安装施工方便,为敷设仪表控制电缆创造条件,同时给日后的各种仪表检修带来了极大的.方便;为业主节约总造价两百多万元,同时增加安装工程造价一百多万元。
现阶段三期djg项目第一条生产线仪表安装工程已经进入正常生产阶段,第二条生产线仪表安装工程已经进入系统试压试漏阶段,对于我这样的工程技术人员来说,挑战刚刚开始,我将在以后的工作中,努力学习新知识,总结经验教训,用更加饱满的热情迎接新的挑战。
化工厂仪表工作总结篇二
1、仪表基础电子台帐建立:在原手写台帐的基础上完善仪表台帐,并将仪表台帐输入计算机,组织分厂仪表人员对台帐进行查缺补漏,将技改新仪表纳入电子台帐,做到帐物一致。
2、仪表周检工作计算机管理:计量室建立在线仪表周期检定记录并在计算机建立在线仪表计量台帐,促进公司计量管理计算机化。
3、严把仪表备品件质量关:对于所有新到货的仪表备品件,要求物管部按照计量管理制度要求送计量室进行入库检定(仪表初检),检定不合格的仪表备品备件不准入库,要求供销公司退回厂家处理,保证备品备件备而有用。
4、制定仪表备品备件计划:组织分厂仪表专业负责人根据在线仪表的使用情况,编制仪表备品备件计划,具体确定仪表备品备件数量、规格型号,厂家,确保仪表备品备件供货质量。
5、完善仪表维护检修规程:在原规程的基础上查阅相关仪表资料,进一步完善修改仪表检修维护规程,增强检修规程的适用性,指导仪表检修维护检修工作,12月底可以完成。
6、建立仪表管理制度:为规范仪表管理工作,使仪表管理规范化、程序化、标准化,建立完善仪表管理制度,此项工作预计12月底完成。
7、为降低仪表检修维护成本,实施仪表备品备件国产化,主要针对电磁流量计、变送器。
8、加强仪表技术交流,提高公司仪表人员的技术水平,了解新型仪表,邀请上海爱默生过程有限公司、深圳万讯自控设备有限公司到我公司进行仪表技术交流会,同时组织公司内部仪表技术交流会。
9、引导仪表技术人员运用新技术、新备件来解决设备问题,争取在满足使用要求的前提下,降低仪表成本。
1、组织每月的'仪表小修工作,监督和指导分厂完成仪表检修项目,为每次检修的一次开机成功做出有力保障。
2、每月组织分厂仪表负责人、计量室负责人员对仪表及计量管理工作进行1~2次全面检查,针对存在的管理问题提出管理要求并限期整改。
3、针对备品备件出现的质量问题,督促供销公司及供货厂家积极处理,跟踪处理情况,并及时反馈给分厂,确保仪表备品备件质量问题得到及时处理,保证仪表正常运行。
4、加强公司计量器具的管理和维护工作,定期做好计量器具的检定和校验、维护工作;
5、落实解决影响生产的仪表问题;
6、加强仪表备件的检定验收工作管理,确保入库仪表备件质量;
7、加强在线仪表定期校验工作,保证在线仪表的准确性;
8、针对使用过程中损坏的仪表及仪表检修维护仪器,积极联系厂家修理,如:制浆电磁流量计、过程校准仪、1151变送器,综合厂浊度仪等。
9、不断加仪表及自动化技术和管理知识的学习,努力提高自已的技术水平和增强业务能力。
1、在仪表管理上,只有计量管理制度还没有出台仪表管理制度,应尽快出台仪表管理制度,并严格执行仪表管理制度;使仪表管理工作规范化、标准化。
2、仪表技术人员缺乏专业培训,好多技术人员靠学校所学知识和经验开展工作,对于新出现的问题不能及时处理,公司应加强对技术人员的培训工作,才能适应工公司做强做大的要求。
3、仪表备品备件采购不及时,且出几次不按申报规格型号及指定厂家采购备件,为了保证仪表供货质量及备而有用,要求供销公司严格按申报的规格型号及厂家采购备件。
4、仪表检修维护规程还没出台,分厂仪表维护检修工作规范程序不统一,不便于更好开展仪表管理工作,迫切需要出台仪表检修维护规程。
5、分厂仪表管理还没配备计算机,无法实施管理工作计算机化、网络化,希望公司尽快给分厂仪表班组配备计算机。
6、分厂仪表人员及计量室人员计算机应用水平达不到要求,需尽快对其进行计算机应用培训,提高计算机应用水平,满足仪表管理计算机化的要求和公司企业信息化的需要。
7、新技术、新仪表的技术交流学习还需要加强。
化工厂仪表工作总结篇三
20xx年这一年的时间很快过去了,这一年里,在领导的关怀和同事的帮助下,使我的仪表维修水准有了新的提高,班里的同事在生活上互帮互助,在工作上相互配合,让我们攻克了一个又一个难题,为了更好的完成工作,总结经验,扬长避短,提高自己的业务技能,现将工作总结如下:
1、工作汇报
我的工作内容主要是负责热电系统仪表的安装、调试、日常维护、维修、效验。主要工作环境:一到五号炉、二、三号汽轮机,化水车间,上煤廊皮带秤,电除尘车间,20xx年我们逐步完成了3#汽轮机安装调试,热电厂12mw抽凝机组仪表安装调试,热电厂35吨锅炉一次风机二次风机引风机更改变频控制。为了保证仪表数据的准确性,在这一年里我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。认真完成领导交给的'任务,积极组织开展各项活动,拓宽工作思路。主动改进工作方法,发现自己工作中或同事工作中的问题,主动向领导汇报,善意提醒同事。
2、工作感想
1、在实践中不段学习、总结,在每一次的活动开展中,都能积极组织。对待工作的态度可以知道自己在工作中是怎样的心态。因此现在的的工作就是一种锻炼,一种机会,不管什么样的工作,什么样的事情,能很好的去做,去接受。不同的工作能让我知道做什么样的事需要什么样的方法,拓展自己的工作能力与思路。
2、总之,一年的工作,我现在已经不再像以前一样什么都不懂,什么都不会。虽然我要学习的还很多,跟优秀的同事相比,还有很大差距。但对于我自己目前的工作已经能很好的去做,去处理,相信我在今后能做的更好。
三、20xx年工作目标
在20xx年我会继续保持旺盛的工作热情,全身心地投入到工作中去。明年工作计划如下:
1、做好热电系统仪表的安装、调试、日常维护、维修、效验。
2、定期效验计量表计确保计量的准确。
3、加强安全学习,保证自身及设备安全。
4、加强自身的学习,提高自己的业务水平。
在20xx年我将以崭新的精神状态投入到工作当中,努力学习,提高工作效率,熟练业务能力。积极响应公司加强管理的措施,遵守公司的规章制度,做好本职工作。
化工厂仪表工作总结篇四
1、本科以上或同等学力学生
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者
1、已通过助理仪器仪表工程师资格认证者
2、研究生以上或同等学力应届毕业生
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
1、已通过仪器仪表工程师资格认证者
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者
化工厂仪表工作总结篇五
在龙达(江西)差别化化学纤维工程中,采用了这类仪表新型支架进行仪表导压管工程的安装。该工程位于江西九江市湖口县金沙湾工业区内,面临长江,为年产6万吨粘胶纤维原液、纺练、酸站、cs2车间安装工程,由江西省纺织工业科研设计院进行设计,业主要求工期仅为三个月。
该工程自控仪表工程包括原液、纺练、酸站装置制程,公用工程部分的空分制氮系统、冷冻水循环系统、软化水制备系统,酸碱输送系统和cs2系统外系仪表部分等所需仪控设备的安装,dcs系统控制柜、操作台、ups装置的搬运和安装,dcs控制柜接线以及随设备供货的控制系统(plc)现场进线接线、仪表盘箱安装以及现场仪表所需电缆桥架、引压配管、气源配管、仪表电缆、控制电缆、软管、布缆等等。仪表工程虽然工程量不大,但数量多,分布范围广,主要设备通过dcs或plc系统远程控制,技术含量高,要求精密,工期紧(总工期3个月,仪表施工需在设备、管道主体施工中穿插进行),质量要求高。
本方法是在仪表配管时,采用c型钢作为支架底座,适用特定的仪表管道卡子对仪表管路进行固定,卡子在c型钢槽内可自由平移,以方便调整仪表管路间距。具体式样如下图所示。
而传统的施工方法,在成排仪表管路配管时,采用角钢或槽钢作为支架底座,在角钢或槽钢上首先测量定位,然后进行钻孔,之后进行支架安装,再配管过程中,适用u型卡子固定管子。但往往由于测量误差或技术水平原因,钻孔间距上有些许误差,而造成u型卡子固定时,孔距不合适而难以进行固定,或管子间距有差异而造成管路倾斜或间距不一,影响观感质量。
对比传统施工方法,采用本方法进行仪表管路施工,其特点是方便快捷,安全美观,且方便对管路进行修改调整等。实践证明,该方法在机具、效率及施工程序等方面具有很大的优越性,对在保证质量的情况下加快施工进度,提高劳动效率有着良好的效果。特别是在观感质量方面,可以迅速实现整齐划一,横平竖直。
本方法特别适用于有较多成排仪表管路,且管道仪表密集,空间小,质量要求高,安装精密的场所。对于工作时振动不大的小口径成排管道安装也可适用。
2、技术要求:
2.1仪表连接管路所用材料的规格、型号、材质等必须符合设计文件的规定。
2.2管路敷设的位置,不应在有碍检修、易受机械损伤腐蚀、振动及其它影响测量之处。2.3管子加工应采用机械切割的方法,切割后应对管口进行处理,要使管口平正光滑,无毛剌、裂纹、凹凸、缩口、铁屑等。
2.4可预制的管路和敷设方式相同的管路应集中加工,实现工厂化施工作业。2.5管路与仪表连接时,应保证其正对仪表连接口,不应使仪表承受机械应力。2.6仪表管路与高温的工艺设备、管线连接时,应采取热膨胀补偿措施。
2.7仪表管路采用对焊连接时,应使焊口两侧的管路轴线一致。其错边量不大于管子壁厚的10%。2.8焊接连接的仪表管路焊接时,应将管线与仪表脱离。2.9钢质仪表管路的焊接应采用氩弧焊的形式。
2.10支架安装应做到固定牢固,横平竖直,整齐美观,同一直管段上的支架间距应均匀。2.11钢管管路支架间距宜为:水平敷设1~1.5m垂直敷设1.5~2m。
2.12金属管子的弯制宜采用冷弯。高压管宜一次弯成。弯管宜采用壁厚为正公差的管子弯制。管子的弯曲半径应为:高压钢管不小于5倍的管子外径,其它金属管不小于3.5倍的管子外径,塑料管不小于4.5倍的管子外径。管子弯好后应无裂纹、明显的凹陷、皱纹等缺陷。一般应用弯管器弯制。
2.13测量管路在满足测量要求的条件下,应按最短路径敷设。
2.14测量管路沿水平方向敷设时,应根据不同的介质及测量要求,有1:10~1:100的坡度。其倾斜的方向应保证能排除气体和冷凝液。
2.15当测量管路不能排除气体和冷凝液时,应在管路的集气处安装排气装置,集液处安装排液装置。
3、支架制作安装
根据敷设管路的根数、管路公称直径及相邻管路间距,计算出支架的宽度;根据管路的坡度要求与倾斜方向,计算出各支架的高度;依据计算的尺寸制作支架;安装支架时,按已定路径和计算好的'支架高度,先安装好始末端与转角处的支架,在两端的支架上拉线,然后逐个安装中间部分各支架。金属结构上的支架使用电焊焊接。
4、管路预制及敷设
成排管路预制过程中需使管路在弯制过程中保持其弯曲部位和弧度的一致性,以使成排敷设的管路,其弯头弧度一致,纵看成面,横看成线。导管的弯制,需用冷弯法,使用机械弯管机冷弯的管材化学性能不变,且弯头整齐。根据支架安装过程中记录的测量数据来进行管道的预制,保持管道弯曲部位、弧度的一致性。在仪表管路施工前,由技术负责人、施工员、质检员和班组长等共同研讨装置中各种管路的敷设方式、敷设路线、排列顺序,优化选择,制定整个装置的统一施工方案,力求将仪表管路敷设的整齐、美观。
5、管路新型支架应用实例
通过在该工程中的对仪表管路新型支架的实际运用,通过比较以前工程中采用传统方法施工的过程,现有方法使用机具简单、简易、操作简单,安装更便捷、快速,在整体质量特别是观感质量方面,更易保证工程质量目标的实现。
本方法应用广泛,简单实用,可在任何仪表管路工程中运用,特别是对于仪表管路复杂、数量大、布局紧密,质量要求高的工程,采用本方法可在加快进度的同时更好的保证工程质量。
化工厂仪表工作总结篇六
回顾过去,展望未来。对20xx年工作作如下总结。
1、仪表基础电子台帐建立:在原手写台帐的基础上完善仪表台帐,并将仪表台帐输入计算机,组织分厂仪表人员对台帐进行查缺补漏,将技改新仪表纳入电子台帐,做到帐物一致。
2、仪表周检工作计算机管理:计量室建立在线仪表周期检定记录并在计算机建立在线仪表计量台帐,促进公司计量管理计算机化。
3、严把仪表备品件质量关:对于所有新到货的仪表备品件,要求物管部按照计量管理制度要求送计量室进行入库检定(仪表初检),检定不合格的仪表备品备件不准入库,要求供销公司退回厂家处理,保证备品备件备而有用。
4、制定仪表备品备件计划:组织分厂仪表专业负责人根据在线仪表的使用情况,编制仪表备品备件计划,具体确定仪表备品备件数量、规格型号,厂家,确保仪表备品备件供货质量。
5、完善仪表维护检修规程:在原规程的基础上查阅相关仪表资料,进一步完善修改仪表检修维护规程,增强检修规程的适用性,指导仪表检修维护检修工作,12月底可以完成。
6、建立仪表管理制度:为规范仪表管理工作,使仪表管理规范化、程序化、标准化,建立完善仪表管理制度,此项工作预计12月底完成。
7、为降低仪表检修维护成本,实施仪表备品备件国产化,主要针对电磁流量计、变送器。
8、加强仪表技术交流,提高公司仪表人员的技术水平,了解新型仪表,邀请上海爱默生过程有限公司、深圳万讯自控设备有限公司到我公司进行仪表技术交流会,同时组织公司内部仪表技术交流会。
9、引导仪表技术人员运用新技术、新备件来解决设备问题,争取在满足使用要求的前提下,降低仪表成本。
1、组织每月的仪表小修工作,监督和指导分厂完成仪表检修项目,为每次检修的一次开机成功做出有力保障。
2、每月组织分厂仪表负责人、计量室负责人员对仪表及计量管理工作进行1~2次全面检查,针对存在的管理问题提出管理要求并限期整改。
3、针对备品备件出现的质量问题,督促供销公司及供货厂家积极处理,跟踪处理情况,并及时反馈给分厂,确保仪表备品备件质量问题得到及时处理,保证仪表正常运行。
4、加强公司计量器具的管理和维护工作,定期做好计量器具的检定和校验、维护工作;
5、落实解决影响生产的仪表问题;
6、加强仪表备件的检定验收工作管理,确保入库仪表备件质量;
7、加强在线仪表定期校验工作,保证在线仪表的准确性;
8、针对使用过程中损坏的仪表及仪表检修维护仪器,积极联系厂家修理,如:制浆电磁流量计、过程校准仪、1151变送器,综合厂浊度仪等。
9、不断加仪表及自动化技术和管理知识的学习,努力提高自已的技术水平和增强业务能力。
1、在仪表管理上,只有计量管理制度还没有出台仪表管理制度,应尽快出台仪表管理制度,并严格执行仪表管理制度;使仪表管理工作规范化、标准化。
2、仪表技术人员缺乏专业培训,好多技术人员靠学校所学知识和经验开展工作,对于新出现的问题不能及时处理,公司应加强对技术人员的培训工作,才能适应工公司做强做大的要求。
3、仪表备品备件采购不及时,且出几次不按申报规格型号及指定厂家采购备件,为了保证仪表供货质量及备而有用,要求供销公司严格按申报的规格型号及厂家采购备件。
4、仪表检修维护规程还没出台,分厂仪表维护检修工作规范程序不统一,不便于更好开展仪表管理工作,迫切需要出台仪表检修维护规程。
5、分厂仪表管理还没配备计算机,无法实施管理工作计算机化、网络化,希望公司尽快给分厂仪表班组配备计算机。
6、分厂仪表人员及计量室人员计算机应用水平达不到要求,需尽快对其进行计算机应用培训,提高计算机应用水平,满足仪表管理计算机化的要求和公司企业信息化的需要。
7、新技术、新仪表的技术交流学习还需要加强。
化工厂仪表工作总结篇七
转眼20xx年已经到来,在过去的一年中,我在各位领导及师傅们的大力支持下,轻松的度过了精彩的一年,在经历了很多难忘的事情后,让我也变得比以前工作更加认真负责,回顾过去主要有一下几方面:
1.在思想上,一方面加强业务知识的学习,提高业务能力。在领导的细心指导和各位老师傅的热情帮助下,有计划的进行着理论知识和车工技术的学习。认真做好分内工作。
2、在工作上,能遵章守纪、踏实肯干,塑造自身形象始终保持谦虚学习的态度,团结协作,切实增强责任感、服务意识和协调能力,使自身能力全面提高。在过去的一年里我作为华友的一名仪表车工在努力完成领导交给的任务的同时,在努力补充相关车工的知识从识图到加工,每一个微小的步骤我都仔细斟酌,选择精快好省的方法解决工作中的难题,遇到不会或不懂的时候我就虚心的像老师傅请教,直到弄清弄懂为止。
3.在安全上,要给自己挂上一个警钟,时刻提醒自己要注意安全。“生命无价、安全为天”安全是职工最大的幸福,高高兴兴上岗,平平安安回家。 回首过去,我在思想上、学习上、工作上取得了一点进步,但也还有不足之处,理论知识水平还有所欠缺,成长的还比较慢,离领导的期望还有差距,自身综合素质还需要更进一步提高。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战、决心再接再厉,更上一层楼。
仪表工工作总结2
时间匆匆转眼间20xx年已经过去,我们迎来了新的一年,新的一年新的开始,也是新的挑战与机遇。回顾过去的一年感慨良多,过去的20xx年对公司来说是重要的一年,在这一年中公司规模有了新的提升,二期的工程的顺利完成、正式投入运行生产,三期建设建设的顺利开工…..。同样在过去的20xx年,对我来说是忙碌而充实的一年,年终之际,现对去年个人的工作汇报如下:
我们仪表检修人员工作的场合是处在易燃、易爆、高温的场所,因而时时刻刻都存在着危险,作为检修人员的我除了严格遵守公司的各项规章制度,并且认真学习公司的安全教育,始终坚持“安全第一,预防我为主”的方针,还积极参加班组员工的安全培训,每次每期的安全作业本都严格认真负责的书写去对待,在安全生产方面还做到了,从思想上认识到安全生产的重要性;提高检修技术能力,熟悉各种设备的`安全操作规程及车间工艺流程;发扬良好的团结协作和相互监督的精神。端正了自己的思想作风,树立起了“安全重于泰山”的责任意识,熟练掌握了安全专业知识,真正响应公司的号召做到了安全生产,做好各方面的安全防范措施。
负责,设备到人,责任到人。做到在巡检过程中及时发现个装置中仪表的问题,提前处理,及时维修。
1.检修及改造方面,我的日常工作是维护和维修二期及加氢焦化装置,保证各个装置都能顺利正常运行,未到冬天时提前检查个装置的伴热对已损坏的伴热管线进行维修更换,冬季处理仪表保温,消除导压管漏点,维修和做好现场变送器的防冻防凝工作,对调节阀阀门定位器风线排除积水等工作。还在闲暇之余帮助同事对二期改造时电缆的敷设、穿线,仪表的安装。调试进行帮忙监督,查找装置仪表安装时的问题弊端,并上报班组,由班组汇集所有问题后与建设单位协商解决,保证各个环节安全平稳有效,对dcs组态进行整改后进行效验,找出存在的问题,及时报告给领导。
查找与使用,更让我们仪表值班室时刻处于一个整洁,温馨的环境中。 当然人无完人,金无足赤。我同样还存在着不少的缺点,工作经验有待提高,对于相关的专业知识了解的还不够详细和充实,还需要继续学习提高自己的专业水平和加强分析与解决实际问题的动手能力,对于这些不足我会在以后的日子里虚心向周围的同事学习,不懂就问,做好笔记,努力丰富自己、充实自己,不断培养和提高自己的工作能力,同时也多多接受领导跟同事的建议和批评,以便更好的完善自己,更好的适应工作的需要,在以后处理个问题时考虑的更加全面、慎重,对待问题也更加严谨。
展望20xx年,我充满了信心,但有感到了责任重大,随着公司规模的不断壮大,仪表的种类也变的日益繁多,这就要求我重新定位自己,广泛的吸取各方面专业知识,只有不断的丰富自己,充实自己,才能在新的一年中更好的做好自己的本职工作,为车间为公司贡献自己微薄的力量,做出自己的一份努力。
化工厂仪表工作总结篇八
20xx年这一年的转瞬即逝,这一年里,我的仪表维修水准有了新的提高。虽然我做仪表技术时间不长,但是我们厂项目可以很多,一下我就概括一下供大家分享。
二、三号汽轮机,化水车间,上煤廊皮带秤,电除尘车间,我们逐步完成了汽轮机安装调试,热电厂抽凝机组仪表安装调试,热电厂一次风机二次风机引风机更改变频控制。为了保证仪表数据的准确性,在这一年里我认真完成工作,努力学习,积极思考,工作能力逐步提高。认真完成领导交给的任务,积极组织开展各项活动,拓宽工作思路。主动改进工作方法,发现自己工作中或同事工作中的问题,主动向领导汇报,善意提醒同事。
在实践中不段学习、总结,在每一次的活动开展中,都能积极组织。对待工作的态度可以知道自己在工作中是怎样的心态。因此现在的的工作就是一种锻炼,一种机会,不管什么样的工作,什么样的事情,能很好的去做,去接受。不同的工作能让我知道做什么样的.事需要什么样的方法,拓展自己的工作能力与思路。
一年的工作,我现在已经不再像以前一样什么都不懂,什么都不会。虽然我要学习的还很多,跟优秀的同事相比,还有很大差距。但对于我自己目前的工作已经能很好的去做,去处理,相信我在今后能做的更好。
在20xx年我会继续保持旺盛的工作热情,全身心地投入到工作中去。明年工作计划如下:
1)、做好热电系统仪表的安装、调试、日常维护、维修、效验。
2)、定期效验计量表计确保计量的准确。
3)、加强安全学习,保证自身及设备安全。
4)、加强自身的学习,提高自己的业务水平。
在20xx年我将以崭新的精神状态投入到工作当中,努力学习,提高工作效率,熟练业务能力。
化工厂仪表工作总结篇九
时光飞逝,20xx年即将过去。回顾20xx年,北i-2站队仪表工作在队部领导班子的支持与帮助下,整体取得了一定的进步,也存在着一定的缺陷,现将本年度工作总结如下。
20xx年度,仪表班组能够及时、效率地完成站队交待的各项任务,并为站队生产运行及运转设备提供有效的工艺参数。其中,更换压力表40余块,更换温度变送器5个,压力变送器(差压变送器)1个,双金属温度计12个,检查出控制系统故障16次(其中6次仪表厂解决,10次站队自主解决),检修期间完成11个程控阀的更换和干气外输超声波流量计的加装,排除海湾公司感温感烟报警器故障问题等等。在本年度检修期间,由于仪表送检数量较多,种类复杂,给站队仪表班组带来一定的不便。但仪表人员加班加点,白天干现场,晚上完善检修资料,使检修工作能够顺利进行。由于第一年担任仪表技术员,经验较少,在公司仪表与计量专业领导的检查中,没有达到最好的检修质量,请站队领导给予谅解。我会以自己的努力来带动身边的人,希望以最大的工作热情和最高的工作效率来完成20xx年的任务。
1、缺少实际工作经验。在工作中,虽然有热情,但没有一定的工作经历,对其原理不能熟练掌握。日后要多动手,多思考,少说话,多做事,避免纸上谈兵。在站队出现问题后第一时间到场,自己会的去做,不会的学着去做。
2、与其他人合作,提高工作效率
在20xx年的仪表工作中,我总是想自己独立完成仪表工作。但事实上证明,这样做会使工作效率大大降低,事倍功半。今后工作中,要充分发挥仪表班组每一个人的能力,提升仪表班组的工作效率,争取在一定时间里,更多地完成站队领导布置的任务。
3、要善于总结
站队仪表出现过的问题,总是处理后就不做记录。这样是大大的降低了现场学习的优势。在处理问题后,处理完的、未处理完的问题都要记录在笔记本上,在日后处理问题时可以对比,做到举一反三,更快、更好地排除现场故障。
1、103-fic-104经常出现#号现象。
北i-2站今年再生气空冷器变频控制在2号me工控机上,经常出现死机状态。1号me工控机经常出现死机与数值显示不准确状态。这都是由于控制系统模块由于机柜散热不好和模块质量问题造成的。现仪表人员已掌握解除故障方法,今年检修期间会申请增加控制机柜散热风扇,更换自动化仪表厂3号柜3号单元处理器与底板,并重做me控制系统,避免一切使工控机中毒的途径,保证20xx年不出现此类问题。
2、除油器及压力排污罐液位数值不准确。
站队界区阀组处两个除油器及压力排污罐液位在冬天经常出现液位不准确现象,夏天也时常出现此类现象。经分析除油器及压力排污管为油田伴生气第一道沉降容器,内部各种杂物较多,容易使现在磁致伸缩液位计的浮球在传感器的连杆上卡死,造成液位数据假报警或不真实,容易在冬天造成冻堵。而且据当时磁致伸缩厂家人员介绍,在站队多数某些地区动力电缆与信号电缆地同时铺设,对仪表信号造成很大的干扰,为此建议今年检修期间更换抗干扰较强满足站队除油器及压力排污罐工况的液位计。
3、程控阀在冬季反馈不到位。
根据厂家说明书提供数据,此类程控阀工作温度为-25℃至50℃,北i-2站由于冬季温度大多数在-30℃,很难保证程控阀线位开关内部机构膜片与阀体气缸正常工作。由于冬季寒冷,圆形膜片无法具有形变,经常出现程控阀阀体到位,但状态反馈不到位。再过2-3小时后,出现反馈正常。而且阀体气缸中,圆盘由于在较低温度下出现不动现象,原因为圆盘周围润滑油凝固。现更换润滑油效果较好,但线位开关加电伴热后效果仍然不佳,待站队及大队领导处理。
4、检修期需要解决问题
膨胀机出口温度显示不正确,由于膨胀机出口在零下八十多摄氏度左右,待20xx年检修更换。
压缩机三级出口压力变送器发生冻堵,由于三级出口压力较高,待停机后处理。
5、压缩机热电阻温度探头阻值不正确。
压缩机数值102-tsi-154与102-tsi-160两个热铂热电阻由于内部导线问题损坏,出现过数值为“0”状态。经检查,为热电阻一组三线制测量导线损坏。由于此类铂热电阻为2组6线制导线,今已更换另一组导线,显示数值正常,待检修期时更换。
第一,20xx年工作重点是把上述问题尽量解决,将站队的测量数据正确做到无死数,无不准确数据,尤其是做好冬天防冻堵工作,积极发现并处理冻堵,与电气专业结合做好仪表防冻工作,做到检查到每一个伴热点,观察每一个参数,一旦me数值与现场数据不符时,立即分析问题并第一时间排除问题。
第二,在平时工作中,在仪表测量数据准确的前提下,还要保持仪表规格化方面做到干净整洁,做到仪表的'下限与上限和工艺要求一致,仪表及变送器的合格证清晰,多检查,勤补充,使卫生方面同样达到站队要求。做到每一块表示情节的,每一个标签式干净的。
第三,未雨绸缪,为所有日后的工作做准备。在20xx年的检修中,由于经验较少,使检修的效率大大降低。在今年检修前夕,一定要做好充分准备,无论是资料上还是仪表数量上,都要统计清楚,管理完善,充分利用检修期的每一分、每一秒,并把工作区分重点与非重点,将时间统筹得当,绝不因仪表问题耽误站队检修期后的起机工作。
最后,感谢站队领导班子对仪表板组的支持与帮助。在以后的工作中,请各位领导监督仪表工作,及时指出我们的不足,我们也会以自己最大的工作热情完成领导下达的各项工作任务。我一定戒骄戒躁,努力提升自己,把站队的利益放在第一位,把提升自己解决实际问题的能力放在第一位,给北i-2在20xx年中收获站队应拿到的荣誉。