2023年数控机床维修从入门到精通优秀
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数控机床维修从入门到精通篇一
由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过pc接口(1/o)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过pc接口信号反映出来,我们可以通过查阅pc机床侧的1/o信号诊断各种复杂的机床故障或判别故障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部pc(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部pc(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了pc接口信号后,应用这种pc接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图程序。
瑞士studer s45一6磨床配备西门子3gg系统,为双nc双plc结构,该系统具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障。但是如果发生系统无法启动,并且plc处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果电池电压低于2.7v,必须更换电池;如果nc或plc硬件损坏,需要更换电路板;如果机床的24v电源低于21v,需要检查电源电路和负载。
但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。
象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3gg系统的全清步骤如下:
(1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;
(2) 3gg系统的初始化;
(3) plc清零;
(4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128kb内存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。
(5) 试验并检查伺服系统的全部kv系数。
(6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
故障障实例:fanuc一besk伺服驱动板十15v负载软击穿烧保险丝。我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数字表测得十15v对“地”电阻,正常板为1.3kω 故障板为300ω。因为通电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。
但是,由于该伺服板的十15v电源与其负载(24只集成元件)的.印刷电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15v端与各集成元件的有关管脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到q7时,发现其3脚( + 15v)对14脚(输出)电阻为150ω(正常为6kω ,怀疑q7(lm339)有问题,更换q7后,伺服板恢复正常,说明q7管脚间阻值异常系内部软击穿,从而引起电源短路。
有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5v型直流可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。
经过对故障板的初步检查,判断故障原因在v5主驱动器制动电路。该制动控制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下:(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。
为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,据此查对电路,很快找出a2板中与非门dl06(型号:fzhi01)有问题,更换后,故障排除。
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